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真空泵抽真空能力不足的問題解決辦法
信息來源:大路通官網(wǎng) 日期:2020-01-15

真空泵系統(tǒng)在汽車上的應(yīng)用,最早來源于制動系統(tǒng)的要求,特別是車輛總重低于 5 噸的柴油發(fā)動機車輛。因整體布置和發(fā)動機的限制,不能合理配置壓氣機等其它助力裝置,這樣就造成剎車力大,舒適性低的缺點。于是就需要其它助力系統(tǒng)來彌補這個缺點。

真空泵體積小,可靠性高,布置方便,對整車幾乎不做任何改動,這樣真空泵就在整車得到了應(yīng)用。隨著汽車技術(shù)的發(fā)展,真空泵作為一種動力源,在汽車上的應(yīng)用也越來越廣泛,真空泵是真空泵系統(tǒng)的真空來源,在發(fā)動機進氣管真空不足或沒有真空時,為汽車的某些部件提供真空,如真空制動助力器等。如果真空泵抽真空能力不足,會使得連續(xù)制動時費力,產(chǎn)品流向市場會影響品牌形象,降低客戶使用滿意度。

本文主要針對某柴油機真空泵抽真空能力不足的問題,通過真空泵結(jié)構(gòu)的優(yōu)化設(shè)計,提高真空泵性能。

1 真空泵簡介

1.1 現(xiàn)狀描述

某整車項目開發(fā)階段,發(fā)現(xiàn)存在連續(xù)制動費力的問題,經(jīng)排查,導致連續(xù)制動費力的原因為真空泵性能不足。

1.2 單葉片式真空泵簡介

本文中所述真空泵為單葉片式真空泵,驅(qū)動扭矩通過發(fā)動機凸輪軸和真空泵連接器來使轉(zhuǎn)子旋轉(zhuǎn),從而帶動單葉片沿著真空泵容腔的輪廓,并以容腔的偏心位置進行轉(zhuǎn)動。單葉片的上下分為兩個容腔,上側(cè)為真空腔,隨著單葉片的旋轉(zhuǎn)其容腔的容積越來越大,從而產(chǎn)生真空度同時通過與真空助力器相連接并帶有單向閥的進氣口使真空助力器增加真空度,下腔為壓縮腔,隨著單葉片的旋轉(zhuǎn)其容腔的容積越來越小,將潤滑油和從真空助力器中抽取的空氣壓縮到發(fā)動機。

1.3 性能測試方法及目前性能

發(fā)動機熱機一段時間后熄火,踩剎車將真空助力器內(nèi)真空消耗,直至真空度讀數(shù)為零,啟動發(fā)動機(怠速、空調(diào)壓縮機不開)后開始測量真空泵管內(nèi)真空度。從 0kPa 80kPa,每隔 10kPa 記錄時間,共測試兩組數(shù)據(jù),取平均值。

2 優(yōu)化分析

經(jīng)真空泵拆解發(fā)現(xiàn),由于泵腔體比轉(zhuǎn)子直徑大的多,所以在此處形成的密封面極小,幾乎是線密封,密封效果不能很好的保證。從而會使得真空腔中的真空度提高較慢。同時,泵腔與轉(zhuǎn)子之間的密封間隙受螺釘孔大小及位置度影響較大,裝配時此處間隙有可能會放大,進一步降低密封效果。

通過以上的分析,確定真空泵性能相比不足的主要原因為:泵腔內(nèi)部進、排氣腔室密封不良,相互串氣。具體問題點總結(jié)如下:

A 泵腔型線為圓滑橢圓,與轉(zhuǎn)子間隙油密封為線密封,泵腔內(nèi)部壓力太大,線密封密封效果不理想,真空泵運行時吸氣腔室和排氣腔室相貫通,抽氣效率降低;

B 泵蓋位置度過大導致泵腔壁與轉(zhuǎn)子間隙變化太大,引起泵腔壁與轉(zhuǎn)子間隙處密封不良。放大低溫放熱的曲線可看到,噴油提前角越大,放熱率曲線提前了。但是當噴油提前角進一步提前時,放熱又會推遲,這是因為噴油提前角很大時,缸內(nèi)混合氣更加均勻使得柴油稀薄的分布在缸內(nèi),減少了活性高的區(qū)域。

3 整改措施

在泵腔中增加一小段與轉(zhuǎn)子等大的圓弧,改變泵腔局部型線,同時移動轉(zhuǎn)子的偏心距,使轉(zhuǎn)子能夠與泵腔密封面良好貼合,增強密封效果。為保證泵腔與轉(zhuǎn)子的配合間隙不會因裝配發(fā)生變化,在泵體和泵蓋相應(yīng)位置增加定位銷。具體改進方案總結(jié)如下:

A 針對“泵腔型線為圓滑橢圓,與轉(zhuǎn)子間隙油密封為線密封,泵腔內(nèi)部壓力太大,線密封密封效果不理想,真空泵運行時吸氣腔室和排氣腔室相貫通,抽氣效率降低”問題點改進方案:更改泵腔局部線型,使轉(zhuǎn)子與泵腔壁的線密封優(yōu)化為面密封形式,增強密封能力,減輕泵腔進、排氣腔室串氣情況。

B 針對“泵蓋位置度過大導致泵腔壁與轉(zhuǎn)子間隙變化太大,引起泵腔壁與轉(zhuǎn)子間隙處密封不良”問題點改進方案:

在泵蓋和泵體適宜位置增加定位銷進行精定位,從而提高配合精度。

綜上所述,為使優(yōu)化該真空泵性能,采取以下措施:

1)改變泵腔內(nèi)部進排氣腔室密封結(jié)構(gòu),消除相互竄氣的情況,從而減少壓力建立時間;

2)在泵蓋和泵體適宜位置增加定位銷進行精定位,提高配合精度,減少壓力損失,縮短壓力建立時間。

4 方案驗證

4.1 整改件測試

確定整改方案后,對整改件進行了測試,并在整車進行了驗證工作,整改后的真空泵的抽真空性能效果良好。當兩個件達到 66.7Kpa 的真空度時所用的時間在 5s 左右,達到 80Kpa 的真空度所需時間均不超過 10s

4.1 整車試驗

整改件經(jīng) 400 小時耐久試驗后,對其性能在整車上進行測試,進一步確定其提升效果。當達到 66.7Kpa 的真空度時所用的平均時間縮短到 7.53s,達到 80Kpa 的真空度所需的平均時間為11.535s,改進效果明顯。

5 結(jié)語

本文通過拆解分析,找出真空泵性能不足的原因為真空泵腔內(nèi)部進、排氣腔室密封不良,相互串氣,影響真空泵抽真空能力,從而導致真空泵性能不足。并通過相應(yīng)結(jié)構(gòu)的優(yōu)化,提升真空泵性能,使整車連續(xù)制動性能得以提高。

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